水泥技术|带余热锅炉的流态化预分解窑系统的问题分析及改进

   更新日期:2017-03-24     来源:建材之家    作者:防水之家    浏览:65    评论:0    
核心提示:引言   呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。 1 窑系统工艺流程 系统工艺流程见图1。      图1 窑系统工艺流程   生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,

圆压圆模切机起毛解决方法

推荐简介:鹏盛小编提供纸箱圆压圆模切机起毛解决方法:我们要根据纸张选用不同类型的模切刀。模切刀包括直纹刀和横纹刀,两种纹路的刀锋又有高矮之分,刀锋形成的纹路和高矮不同,直接关系到模切质量和模切刀的使用寿命。避免模切起毛方面,直纹刀比横纹刀本文相关词条解释切刀切刀即用于切削的刀具,GB/T1008-2008《机械加工工艺装备基本术语》定义:用于车削、镗削、插削、刨削加工的一类单刃刀具。起毛利用机械作用将织物表......
防水之家讯:引言

呼和浩特市水泥厂2号窑为带余热锅炉的流态化预分解窑,回转窑规格为Φ3.5m/3.0m×57m,汽轮机装机容量6000kW。该系统自运行以来,流态化分解炉因喂料点偏低,供料能力差,分解率低,以及频繁的后结圈一直困扰着回转窑的正常生产,给企业带来了极大的影响。

1 窑系统工艺流程

系统工艺流程见图1。





图1 窑系统工艺流程

生料首先入分解炉,分解炉类似于MFC型,在炉内生料随880~900℃热气流上升进入到C1筒内。C1筒收集下的物料入窑,含尘气流进入到C2筒继续进行气固分离,收集下的物料入窑,废气进入到余热锅炉内进行热交换,之后由2号高温引风机排到电除尘器,再由3号风机抽出排空。

2 后结圈的原因分析及改进


2.1 后结圈的危害
1)结圈后窑内气流倒返,窑头看火孔处气温较高,经常将看火镜片烤裂,窑内气流浑浊不清,窑头正压较严重。
2)结圈后尽管窑全速运转,但烧成带料子粒粒可数,圈后物料很难通过。
3)结圈后窑尾物料厚度增大,窑尾返料极其严重,如未能及时停料,窑尾密封装置磨损加大,甚至磨坏。
4)结圈后入锅炉温度骤降,余热锅炉无法工作,锅炉生产的蒸汽白白耗掉。
5)结圈后烧出的熟料质地疏松,外观呈黄褐色,C3S含量不足30%,其性能对比见表1。

表在熟料矿物组成及28d抗压强度对经(平均值)
6)结圈后如未能及时处理掉,圈后面的物料极易结成大球,其直径可达到2m左右,被后圈卡住无法转出,造成窑内通风受阻,煤粉从煤嘴刚喷出即着火。故喷煤嘴(耐热铸钢)经常被烧裂变形,更换频繁。


2.2 结圈原因分析
该厂1号窑为Φ3.0m/2.4m×60m干法中空带余热锅炉窑。理论上讲小窑易结圈而大窑不易结圈。但该厂在使用同种原燃材料的情况下却出现相反情况,我们分析认为:
1)2号窑尾高温风机抽力不足是该系统工艺上的先天不足。在正常生产时2号风机总是全转速运行,而从窑头观察窑内通风仍是不足,窑头总是返风,呈正压状态。
2)窑内通风不足必然加重还原气氛,在还原气氛下Fe2O3被还原成FeO,FeO和SiO2易形成低熔点矿物,从而造成结圈。2号窑熟料的烧失量总有负值出现,从这一点也可以充分说明该系统还原气氛浓重。
3)窑内通风不足,使煤粉的燃烧速度变慢,燃烧时间延长,液相出现较早,也是造成结圈的重要因素。
4)在回转窑操作上,不能很好地平衡二次风与三次风的比例,使原本通风不足的问题显得更加突出。
5)在喂料问题上,看火工为追求高产,分解炉投料量偏大,物料入窑后窑内填充率增大,在料子分解率较低的情况下,加重了窑的热负荷。为满足烧成温度,被迫加大窑内煤量,从而加剧了窑内的还原气氛,形成恶性循环。


2.3 结圈的预防


2号窑这种MFC分解炉加2级旋风筒且带余热锅炉的回转窑,目前在国内尚无同类工艺,系统的参数特别是余热锅炉的参数计算无可靠依据[1],使我们在处理该窑结圈问题上显得力不从心。在现有工况下如何避免或减少结圈,是摆在企业面前的一个重大问题。通过上述原因分析,结合本厂实际情况,我们采取了如下一些措施:
1)还原气氛是造成结圈的关键因素。在现有工况下,设法增加窑内通风是解决问题的重要对策,故我们把窑尾的堵漏工作放在第一位,设专人负责监督。
2)该系统与国内其它预分解系统相比物料分解率偏低,一般在70%~80%之间。鉴于这种状况,在二次风与三次风的配合上应有所调整,以前两者比例总在(40%~45%)∶(55%~60%),在操作中我们认为两者比例互换一下更符合实际,因为该窑型无论从工艺布置还是从实际运行参数来看,是介于预分解窑和预热器窑之间的一种窑型。
3)加强余热锅炉内部积灰的清吹工作,降低锅炉阻力,也是增加系统风量的重要步骤。
4)适当降低窑内物料填充率,提高回转窑快车率,以此来破坏结圈产生的条件。
5)加强控制煤的灰分,当灰分小于22%时,对煅烧和预防结圈都有不可估量的作用。其次适当降低煤粉细度和水分以强化燃烧,也是防止结圈的有效措施。
6)准确判断及时处理窑尾各烟道的结皮或堵塞问题,降低系统阻力,增加窑内通风。


2.4 效果


该厂2号窑几年来的运行实践表明,造成2号窑频繁结圈、结大球的主要原因是通风问题。我们曾探讨过改变2号风机参数以满足窑的燃烧,但最终没有实施,其原因一是资金问题;二是更换风机后,余热锅炉能否承受。所以我们还是在现有工艺上做文章。通过采取上述措施,从2001年9月份到2002年6月份没有较大结圈形成,基本上兼顾了两头,为企业带来显著的经济效益。

3 分解炉喂料点的改进


3.1 问题
生产中,我们发现分解炉喂料点偏低(见图2)。生料进入分解炉后,在流化床床层分布不均匀。容易造成分解炉死床、短路;热交换不充分;预热及分解效率低;分解炉出口烟气温度太高(1100~1200℃)使C1筒内烟温过高,旋风筒内筒常常烧损,分离效率下降,熟料产质量及设备运转率无法保证。





图2 分解炉喂料点

3.2 改进方法


经过反复论证,我们决定提高分解炉的生料喂料点,料位提高后,流化床层均匀稳定,热交换充分,生料预热及分解率提高,出分解炉烟温适宜稳定(850~900℃),C1内筒烧损现象消除,分离效率提高,熟料产质量提高,设备运转率得以保证,达到了预期的目标。


3.3 效果
5个多月的运行情况表明,这一技改取得了很好的经济效益。改进前后部分指标见表2。

由表2可见,熟料产质量均有大幅度提高,设备运行趋于正常,由于烟温均衡适宜,发电系统也易于操作控制,发电量有所增加,经济效益是可观的。

防水之家是专注防水,泥水,防水材料,防水涂料的新闻资讯和防水,防水材料,防水涂料等各十大品牌的装修效果图和网上购物商城,敬请登陆防水之家:http://fangshui.jc68.com/
小程序码
 
打赏
 
更多>文章标签:
更多>同类水暖电气资讯
0相关评论

推荐图文更多...
点击排行更多...
水暖电气商机更多...
水暖电气圈更多...
最新视频更多...
推荐产品更多...
天花之家 | 木门之家 | 灯具之家 | 铁艺之家 | 幕墙之家 | 五金头条 | 楼梯头条 | 墙纸头条 | 壁纸头条 | 玻璃头条 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 卫浴之家 | 区快洞察 | 潜江建材 | 仙桃建材 | 恩施建材 | 随州建材 | 咸宁建材 | 黄冈建材 | 荆州建材 | 孝感建材 | 荆门建材 | 鄂州建材 | 襄樊建材 | 宜昌建材 | 十堰建材 | 黄石建材 | 长沙建材 | 湘西建材 | 娄底建材 | 怀化建材 | 永州建材 | 郴州建材 |
建材 | 720全景 | 企业之家 | 移动社区 | 关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | RSS订阅 | sitemap | 粤ICP备14017808号
(c)2015-2017 BO-YI.COM SYSTEM All Rights Reserved
Powered by 水暖之家